氫處處理是氯堿生產(chǎn)的主要工序,負(fù)責(zé)電解槽中濕氯氣和氫氣的脫水和除雜,然后輸送給用戶。為解決氯氣溫度高、氯氣含水量過高的問題,工廠進(jìn)行了相應(yīng)的改良。螺旋板式換熱器是一種新型換熱器,具有傳熱效率高、運(yùn)行穩(wěn)定性高、可多臺機(jī)組運(yùn)行等特點(diǎn)。螺旋板式換熱器是一種適用于汽-汽、汽-液、液-液換熱的換熱設(shè)備。
1、裝置情況
1996年改造前,該裝置氯氣緊縮機(jī)循環(huán)酸冷卻裝置為F=16m2的蛇形冷卻器,采用工業(yè)水冷卻。該冷卻器傳熱系數(shù)低,僅為管式冷卻器的1/10,體積大。由于使用壽命長,氯氣出口溫度達(dá)到60℃擺布,氯含量達(dá)到0.1%。改造后,將盤管冷卻器改為F=25m2的不成拆卸螺旋板式換熱器,使氯氣緊縮機(jī)內(nèi)循環(huán)酸性氯氣溫度降至30℃以下,氯氣含水率為0.04%,提高了設(shè)備和管道的使用壽命,提高了設(shè)備和管道的使用壽命,解決了氯氣緊縮機(jī)蛇形管冷卻器因硫酸溫度高、硫酸濃度低而引起的嚴(yán)肅腐蝕問題。改造前設(shè)備、管道使用壽命短。嚴(yán)重時,氯氣緊縮機(jī)每周使用一次,每月調(diào)換一次,嚴(yán)肅影響正常生產(chǎn)。改造后,氯氣緊縮機(jī)可使用5個月,調(diào)換一次,保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。
2、設(shè)備出現(xiàn)問題
改造后裝置長久穩(wěn)定運(yùn)行。1999年初,不成拆卸螺旋板式換熱器傳熱性能下降,硫酸溫度呈上升趨勢。經(jīng)闡明查明原因,開端確定不成拆卸螺旋板式換熱器堵塞嚴(yán)重。由于工場使用地下水,水質(zhì)較差,且有沉積物等雜質(zhì)。不成拆卸螺旋板式換熱器間隙小,積泥后冷卻效果差,給生產(chǎn)帶來困難。
3、解決方案
針對地面水泥砂量年夜的問題,增加兩臺濾水器,可切換清洗,削減帶入螺旋板式換熱器的泥沙。
為了節(jié)省資金,對換換下來的不成拆卸螺旋板式換熱器進(jìn)行了改造并自行使用。
詳細(xì)方法是:將調(diào)換后的不成拆卸螺旋板式換熱器用高壓水沖刷潔凈,然后用車床將出水口端面的盤管直徑展平;螺旋板式換熱器旋入酸液后浸泡,再用高壓水沖刷;用Φ10鋼板濃硫酸循環(huán)系統(tǒng)端板軋制鋼筋焊接后,鋼筋調(diào)平后在端面周圍加法蘭,再制作與端面法蘭相同的法蘭。中心焊接100mm出水口,然后加橡膠墊,用螺栓擰緊。顛末壓力試驗(yàn)和泄漏試驗(yàn),形成可拆卸式螺旋板式換熱器。
4、使用體驗(yàn)
改造后的螺旋板式換熱器與新購可拆卸式螺旋板式換熱器基底細(xì)同。運(yùn)行一年后,氯氣出口溫度節(jié)制在30℃以下,氯氣含水率節(jié)制在0.04%以下。